Fig. 4(a) 1.6mm 직경와이어, 싱글 용접

후판 Al 5083 합금의 GMA 용접에서 보호가스 조성 및 용접변수에 따른 용접성 평가

Effects of Shielding Gas Compositions and Welding Parameters on Weldability during Gas Metal Arc Welding of Al 5083 Thick Plate

본 연구는 LNG 수송선 탱크 제작에 필수적인 Al 5083 후판의 용접 효율을 높이기 위해 보호가스 조성과 용접 변수가 용입 특성 및 결함 발생에 미치는 영향을 분석한 기술 보고서입니다. 대용착 용접 공정 최적화를 위한 기술적 근거를 제시합니다.

Paper Metadata

  • Industry: 조선 및 해양 플랜트 (LNG 탱크 제조)
  • Material: Al 5083 합금 (후판)
  • Process: 가스 메탈 아크 용접 (GMAW), 펄스 용접, 트윈 와이어 용접

Keywords

  • Al 5083
  • GMA 용접
  • 보호가스
  • He-Ar 혼합 가스
  • 용입 깊이
  • 기공 결함
  • 후판 용접

Executive Summary

Research Architecture

본 연구는 25mm 두께의 Al 5083 합금 판재를 대상으로 싱글 펄스 GMA 용접과 트윈 와이어 용접 실험을 수행하였습니다. 용접 와이어는 직경 1.6mm와 2.4mm의 Al 5183 합금을 사용하였으며, 용접 전원으로는 Fronius사의 TPS 5000을 적용하였습니다. 보호가스는 Ar 100%부터 He 100%까지 총 5가지의 혼합 비율을 설정하여 유량 40l/min으로 공급하였습니다. 실험은 용접 전류(200A, 250A, 300A)와 가스 조성 변화에 따른 비드 형상, 용입 깊이, 기공 결함 발생 정도를 정량적으로 분석하는 체계로 구성되었습니다.

Key Findings

실험 결과, 보호가스 내 He 분율이 증가할수록 열전도도 상승으로 인해 루트 용입과 측면 용입이 유의미하게 증가하는 경향을 보였습니다. Ar 100% 조건에서는 손가락 모양의 좁고 깊은 용입이 형성된 반면, He 혼합비가 높아질수록 타원형의 넓은 용입 형상이 관찰되었습니다. 기공 결함 평가에서는 He 분율이 높을수록 아크 불안정으로 인해 결함 점수가 상승하는 경향을 보였으나, 트윈 와이어 용접을 적용할 경우 싱글 와이어 대비 기공 발생이 현저히 감소함을 확인하였습니다. 특히 2.4mm 대직경 와이어 사용 시 아크 길이가 길어져 표면 청정 효과가 개선되는 결과가 나타났습니다.

Industrial Applications

본 연구 결과는 LNG 수송선의 SPB형 및 독립형 탱크 제작 시 Al 5083 후판의 고효율 용접 공정 설계에 직접적으로 적용될 수 있습니다. 특히 협개선(Narrow Gap) 다층 용접 시 융합 불량을 방지하기 위한 최적의 He-Ar 혼합 가스 비율 선정 지침을 제공합니다. 또한 트윈 와이어 펄스 GMA 용접 공정을 통해 기공 결함을 최소화하면서도 높은 용착량을 확보해야 하는 대형 구조물 용접 현장의 품질 관리 기준 수립에 기여할 수 있습니다.


Theoretical Background

알루미늄 용접에서의 보호가스 특성

알루미늄 GMA 용접에서 보호가스는 아크 안정성, 용적 이행 형태, 용입 형상 및 청정 효과에 결정적인 영향을 미칩니다. Ar 가스는 이온화 에너지가 낮아 아크 개시가 용이하고 가스 이온의 질량이 커서 음극 청정 효과(Cathodic Cleaning)가 우수하여 알루미늄 표면의 산화막 제거에 유리합니다. 반면 He 가스는 Ar보다 열전도도가 훨씬 높아 아크 에너지를 용융풀에 균일하게 전달함으로써 넓고 깊은 용입을 형성하는 특성이 있습니다. 따라서 후판 용접에서는 두 가스의 장점을 결합한 He-Ar 혼합 가스를 주로 사용하여 용입 부족과 산화물 혼입 문제를 동시에 해결하고자 합니다.

펄스 GMA 용접의 기공 억제 메커니즘

알루미늄 용접 시 발생하는 기공은 주로 수소의 용해도 차이에 의해 발생하며, 용융풀의 응고 속도와 밀접한 관련이 있습니다. 펄스 GMA 용접은 전류의 피크와 베이스를 주기적으로 제어함으로써 평균 입열량을 낮추면서도 안정적인 용적 이행을 가능하게 합니다. 이는 연속파(CW) 용접에 비해 아크 안정성을 높이고 용융풀의 유동을 활성화하여 기공이 외부로 방출될 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 트윈 와이어 시스템에서는 선행 와이어와 후행 와이어에 의한 긴 용융풀 형성이 기공 방출 시간을 연장시켜 결함 억제에 효과적인 것으로 알려져 있습니다.

Fig. 1 다층용접에서 융합불량 사례
Fig. 1 다층용접에서 융합불량 사례

Results and Analysis

Experimental Setup

실험에는 25mm 두께의 Al 5083 합금 판재와 Al 5183 용접 와이어(직경 1.6mm, 2.4mm)가 사용되었습니다. 용접 전원은 디지털 제어가 가능한 인버터 펄스 전원을 사용하였으며, 용접 속도는 0.2m/min, 팁-모재 간 거리는 20mm로 고정하였습니다. 보호가스는 He 100%, He 70%+Ar 30%, He 50%+Ar 50%, He 30%+Ar 70%, Ar 100%의 5가지 조건을 적용하였습니다. 용접 전류는 200A에서 300A까지 50A 간격으로 변화시키며 입열량에 따른 용접성을 평가하였습니다.

Visual Data Summary

비드 표면 관찰 결과, Ar 분율이 높을수록 비드 주변의 청정 띠(Cleaning Zone)가 넓게 형성되어 우수한 표면 품질을 보였습니다. 단면 분석에서는 Ar 100% 조건에서 전형적인 손가락 모양(Finger-like)의 용입이 나타났으나, He 분율이 50% 이상으로 증가함에 따라 용입 형상이 타원형으로 변화하며 루트부의 용입 깊이가 깊어지는 것이 확인되었습니다. 특히 He 70% 혼합 가스 조건에서 용입 깊이와 비드 형상의 균형이 가장 양호하게 나타났으며, He 100% 조건에서는 아크 불안정으로 인한 스패터 발생과 표면 거칠기 증가가 관찰되었습니다.

Variable Correlation Analysis

용접 전류와 용입 깊이 사이에는 강한 양의 상관관계가 존재하며, 전류가 200A에서 300A로 증가함에 따라 용입 깊이와 비드 폭이 선형적으로 증가하였습니다. 와이어 직경의 경우, 동일 전류 조건에서 2.4mm 와이어가 1.6mm 와이어보다 아크 전압이 높게 설정되어 더 긴 아크를 형성하였으며, 이는 표면 청정 효과의 증대로 이어졌습니다. 보호가스 조성과 기공 발생의 관계에서는 He 분율이 증가할수록 기공 결함 점수가 높아지는 경향을 보였는데, 이는 He 가스의 높은 이온화 에너지로 인한 아크 불안정성이 용적 이행 시 금속 증기(Mg 등)의 폭발적 거동을 유발하기 때문으로 분석됩니다.


Paper Details

후판 Al 5083 합금의 GMA 용접에서 보호가스 조성 및 용접변수에 따른 용접성의 평가

1. Overview

  • Title: 후판 Al 5083 합금의 GMA 용접에서 보호가스 조성 및 용접변수에 따른 용접성의 평가
  • Author: 김철희, 이기배, 안영남, 김대순
  • Year: 2012
  • Journal: 대한용접·접합학회지 (Journal of KWJS)

2. Abstract

본 연구에서는 후판 Al 5083 합금의 GMA 용접에서 보호가스 조성과 용접 변수가 용접성에 미치는 영향을 평가하였다. 싱글 펄스 GMA 용접과 트윈 와이어 용접을 수행하였으며, 보호가스로는 Ar, He 및 이들의 혼합 가스를 사용하였다. 실험 결과, He 분율이 증가함에 따라 용입 깊이는 증가하였으나 아크 불안정으로 인해 기공 발생 가능성도 높아졌다. Ar 가스는 우수한 청정 효과를 제공하였으며, 트윈 와이어 용접은 싱글 와이어 용접에 비해 기공 결함 억제에 효과적임을 확인하였다. 이러한 결과는 LNG 탱크용 알루미늄 후판 용접 공정 최적화에 중요한 기초 자료를 제공한다.

3. Methodology

3.1. 시편 및 재료 준비: Al 5083 후판(25mm)과 Al 5183 와이어(1.6mm, 2.4mm)를 준비하고 화학 성분을 분석함.
3.2. 용접 시스템 구성: Fronius TPS 5000 전원과 가스 혼합기를 설치하여 싱글 및 트윈 와이어 용접 환경을 구축함.
3.3. 보호가스 설정: ISO 6143:2008 기준에 따라 Ar 100%부터 He 100%까지 5가지 혼합 비율을 설정하고 유량을 제어함.
3.4. 용접 실험 수행: 전류(200-300A), 속도(0.2m/min) 등 변수를 조합하여 비드 온 플레이트 및 그루브 용접을 실시함.
3.5. 품질 평가: KS D 0242 기준에 따른 방사선 투과 시험으로 기공을 평가하고, 단면 검사를 통해 용입 형상을 측정함.

Fig. 2 그루브 시험편 형상 및 용입의 측정
Fig. 2 그루브 시험편 형상 및 용입의 측정

4. Key Results

보호가스 내 He 분율이 증가할수록 루트 용입과 측면 용입이 선형적으로 증가하여 후판 용접 시 융합 불량 방지에 유리함을 확인하였습니다. 하지만 He 100% 조건에서는 아크 안정성이 저하되어 기공 결함 점수가 가장 높게 나타났습니다. 트윈 와이어 용접은 싱글 와이어 대비 기공 발생을 획기적으로 줄였으며, 이는 긴 용융풀 유지에 따른 가스 방출 시간 확보 덕분입니다. 2.4mm 와이어는 1.6mm 와이어보다 넓은 청정 구역을 형성하여 표면 산화막 제거에 더 효과적이었습니다. 최종적으로 He 70% 혼합 가스가 용입과 품질 측면에서 가장 우수한 균형을 보였습니다.

Fig. 4(a) 1.6mm 직경와이어, 싱글 용접
Fig. 4(a) 1.6mm 직경와이어, 싱글 용접

Figure List

  1. Fig. 1 다층용접에서 융합불량 사례
  2. Fig. 2 그루브 시험편 형상 및 용입의 정의
  3. Fig. 3 각 용접조건에서의 용접비드 표면
  4. Fig. 4 각 용접조건에서의 용접비드 단면
  5. Fig. 5 보호가스 조성에 따른 수직용접결과

References

  1. 양홍종, 이세동: LNG선의 역사 및 Type별 특성, 대한조선학회논문집 (1996)
  2. S. Egerland et al.: Time Twin Process for High Deposition Welding, IIW (2009)
  3. O. Baba et al.: Production Process of Aluminium Alloy Tank of SPB LNG Carrier (2008)
  4. H. Miyazaki et al.: Puckering in Aluminium Alloy Welds Prevention (1993)

Technical Q&A

Q: 보호가스에서 He 분율이 증가할 때 용입 형상이 변하는 이유는 무엇입니까?

He 가스는 Ar에 비해 열전도도가 매우 높기 때문에 아크 에너지가 아크 플라즈마 내에 더 균일하게 분포됩니다. 이로 인해 Ar 가스 사용 시 발생하는 중앙 집중형의 좁고 깊은 ‘손가락 모양’ 용입 대신, 에너지가 넓게 퍼지면서 형성되는 ‘타원형’의 넓고 깊은 용입 형상을 가지게 됩니다.

Q: Ar 가스가 알루미늄 용접에서 청정 효과를 제공하는 원리는 무엇입니까?

Ar 가스는 이온화되었을 때 가스 이온의 질량이 He보다 훨씬 큽니다. 이 무거운 Ar 이온들이 용접부 표면(음극)에 충돌하면서 물리적으로 산화막을 파괴하고 제거하는 ‘음극 청정 효과’를 일으킵니다. 이 과정이 원활해야 용착 금속과 모재 사이의 건전한 융합이 가능해집니다.

Q: 트윈 와이어 용접이 싱글 와이어 용접보다 기공 억제에 유리한 기술적 근거는?

트윈 와이어 용접은 두 개의 와이어를 사용하여 용접을 수행하므로 싱글 와이어에 비해 용융풀이 더 길게 형성됩니다. 용융풀이 길어지면 용융 금속 내부에 포함된 기공(주로 수소 가스)이 응고되기 전 표면으로 부상하여 방출될 수 있는 충분한 시간을 확보할 수 있기 때문에 최종 용접부의 기공 결함이 감소합니다.

Q: 2.4mm 대직경 와이어 사용 시 청정 효과가 더 좋게 나타나는 이유는 무엇입니까?

실험 결과에 따르면, 동일한 전류 조건에서 2.4mm 와이어는 1.6mm 와이어보다 상대적으로 낮은 전압이 설정되는 시너직 라인 특성에도 불구하고 실제 아크 길이는 더 길게 관찰되었습니다. 아크 길이가 길어지면 아크가 모재 표면에 닿는 면적이 넓어져 산화막을 제거하는 청정 효과 범위가 확대되기 때문입니다.

Q: He 100% 보호가스 사용 시 기공 결함 점수가 높아지는 주요 원인은 무엇입니까?

He 가스는 이온화 에너지가 높아 아크의 안정성이 Ar에 비해 떨어집니다. 아크가 불안정해지면 용적 이행이 불규칙해지고, 특히 알루미늄 합금 내 Mg 성분이 기화하면서 발생하는 용적의 폭발적 이행(in-flight explosion)이 심화됩니다. 이러한 아크 및 용적의 불안정이 용융풀 내로 가스 혼입을 조장하여 기공 발생을 증가시킵니다.

Conclusion

본 연구를 통해 Al 5083 후판 GMA 용접에서 He-Ar 혼합 보호가스의 효용성을 확인하였습니다. He 분율 증가는 용입 깊이 확보와 비드 형상 개선에 긍정적인 영향을 미치지만, 과도한 He 분율은 아크 불안정으로 인한 기공 결함을 유발할 수 있음을 정량적으로 입증하였습니다. 특히 트윈 와이어 펄스 용접 공정은 후판 용접의 생산성 향상과 품질 확보를 동시에 달성할 수 있는 유망한 솔루션임을 확인하였습니다. 이러한 결과는 향후 LNG 수송선 탱크 등 고신뢰성이 요구되는 알루미늄 대형 구조물의 용접 공정 최적화 및 품질 관리 기준 수립에 중요한 기술적 지표로 활용될 것입니다.


Source Information

Citation: 김철희, 이기배, 안영남, 김대순 (2012). 후판 Al 5083 합금의 GMA 용접에서 보호가스 조성 및 용접변수에 따른 용접성의 평가. 대한용접·접합학회지.

DOI/Link: http://dx.doi.org/10.5781/KWJS.2012.30.4.294

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