[그림 7] 마그네슘 휠 물성 비교 1

이 기술 요약은 김광희 저자가 2012년 한국산학기술학회(Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society)에 발표한 논문 “저압주조방식에 의한 AZ91D 마그네슘 휠 특성”을 기반으로 하며, STI C&D가 기술 전문가를 위해 분석 및 요약하였습니다.

Keywords

  • Primary Keyword: 저압주조 (Low Pressure Casting)
  • Secondary Keywords: 마그네슘 휠 (Magnesium Wheel), AZ91D, 자동차 경량화 (Automotive Lightweighting), 알루미늄 휠 (Aluminum Wheel), 기계적 특성 (Mechanical Properties)

Executive Summary

  • The Challenge: 연비 향상을 위한 자동차 경량화 요구가 증가함에 따라, 알루미늄보다 가벼운 마그네슘을 휠과 같은 핵심 부품에 적용하기 위한 신뢰성 있는 생산 기술이 필요합니다.
  • The Method: 저압주조(Low Pressure Casting) 방식을 이용해 18인치 AZ91D 마그네슘 합금 휠 시제품을 개발하고, 동일 사양의 알루미늄 휠 및 해외 시판 마그네슘 휠과 기계적 특성을 비교 분석했습니다.
  • The Key Breakthrough: 알루미늄 휠 대비 26%의 경량화를 달성했으며, 해외 경쟁 제품과 동등한 수준의 인장강도와 연신율을 확보하여 저압주조 공법의 가능성을 입증했습니다.
  • The Bottom Line: 저압주조는 경량 마그네슘 휠 생산에 효과적인 방법이지만, 상용화를 위해서는 용탕 청정도 관리 및 열처리 공정 최적화를 통해 항복강도를 개선하는 것이 핵심 과제입니다.

The Challenge: Why This Research Matters for CFD Professionals

강화되는 환경 규제는 자동차 산업에 연비 개선을 위한 끊임없는 혁신을 요구하고 있습니다. 차량 경량화는 연비 개선, 제동 거리 단축, 주행 성능 향상을 위한 가장 효과적인 해결책 중 하나입니다. 이에 따라 기존 알루미늄 소재를 대체할 더 가벼운 소재로 마그네슘이 주목받고 있습니다. 마그네슘은 알루미늄보다 가볍고 비강도가 우수하지만, 가격이 비싸고 주조 공정이 까다로워 휠과 같은 고내구성 부품에 적용하는 데 어려움이 있었습니다. 본 연구는 신뢰성과 생산성을 확보할 수 있는 저압주조 공법을 통해 고성능 마그네슘 휠을 개발하여 이러한 기술적 장벽을 극복하고자 했습니다.

The Approach: Unpacking the Methodology

본 연구는 기존에 양산 중인 18인치 알루미늄 휠(A356.2-T6)을 기준으로 AZ91D 마그네슘 합금 휠 설계를 진행했습니다. 마그네슘(AZ91D-T4)이 알루미늄보다 인장강도가 낮기 때문에(각각 220 Mpa, 280 Mpa), 동등한 내구성을 확보하기 위해 휠의 스포크(Spoke)와 림(Rim) 부분의 체적을 늘려 구조적으로 보강했습니다.

시제품은 다음 공정을 통해 제작되었습니다. 1. 소재 선정: 양산성을 고려하여 난연성 마그네슘(AZX912) 대신 가격 경쟁력이 있는 AZ91D 합금을 주조 소재로 선정했습니다. 2. 주조 공정: 저압주조(Low Pressure Casting) 방식을 적용하여 18인치 휠 시제품을 성형했습니다. 3. 후처리: 주조 후 열처리, 가공 및 사상, 도장 공정을 거쳐 최종 제품을 완성했습니다.

개발된 시제품의 성능은 동일 사양의 알루미늄 휠 및 역설계를 통해 확보한 해외 시판 마그네슘 휠과 비교 평가되었습니다.

[그림 1] 휠의 주요부 명칭
[그림 1] 휠의 주요부 명칭

The Breakthrough: Key Findings & Data

Finding 1: 26%의 획기적인 경량화 달성

가장 주목할 만한 성과는 경량화입니다. 저압주조 방식으로 제작된 18인치 AZ91D 마그네슘 휠 시제품의 중량은 8.5kg으로, 기존 알루미늄 휠(Low pressure casting + Flow Forming 방식)의 11.5kg 대비 26% 가벼웠습니다 (표 3). 이는 차량의 현가하질량(unsprung mass)을 크게 줄여 연비와 주행 성능 개선에 직접적으로 기여할 수 있는 중요한 결과입니다.

Finding 2: 경쟁력 있는 기계적 특성 확보, 단 항복강도 개선 필요

개발된 마그네슘 휠 시제품은 기계적 특성 면에서 해외 벤치마크 제품과 비교하여 경쟁력 있는 성능을 보였습니다.

  • 인장강도 및 연신율: 시제품의 인장강도와 연신율은 해외 벤치마크 휠과 동등하거나 더 높은 수준을 나타냈습니다. 특히 연신율은 알루미늄 휠 대비 85~260% 수준으로 우수했습니다 (그림 7, 8).
  • 항복강도: 그러나 항복강도는 벤치마크 휠 대비 7~11% 낮았으며, 알루미늄 휠과 비교해서는 55~84% 수준에 그쳤습니다. 연구진은 확대 조직 분석(그림 6)을 통해 마그네슘 조직 내에 존재하는 불규칙한 이물질이 항복강도 저하의 주요 원인 중 하나라고 판단했습니다. 이는 용탕 과정에서 유입된 이물질로, 용탕 청정화 공정의 중요성을 시사합니다.
[그림 6] 알루미늄 휠과 마그네슘 휠 확대 조직 비교
[그림 6] 알루미늄 휠과 마그네슘 휠 확대 조직 비교

Practical Implications for R&D and Operations

  • For Process Engineers: 본 연구는 마그네슘 저압주조 공정에서 용탕 청정도가 최종 제품의 기계적 특성, 특히 항복강도에 미치는 영향을 명확히 보여줍니다. 용해 및 이송 단계에서 플럭스(flux) 처리, 필터링, 불활성 가스 보호 강화 등 용탕 청정화 조치를 통해 이물질 혼입을 최소화하는 것이 품질 개선의 핵심입니다.
  • For Quality Control Teams: [그림 7]과 [그림 8]의 데이터는 휠의 부위(플랜지, 스포크, 허브)별로 기계적 특성이 달라질 수 있음을 보여줍니다. 따라서 마그네슘 휠의 품질 검사 기준 수립 시, 인장강도뿐만 아니라 항복강도와 미세조직의 균일성을 핵심 관리 지표로 포함해야 합니다.
  • For Design Engineers: 이 연구는 소재의 기계적 특성 차이를 스포크와 림의 체적 증가와 같은 구조 설계 변경으로 보완한 성공적인 사례입니다. 이는 주조 시뮬레이션(CFD)을 통해 응고 과정에서 이물질이 집중될 수 있는 영역을 예측하고, 이를 회피하는 설계를 적용하는 것이 초기 개발 단계에서 매우 중요함을 시사합니다.

Paper Details


저압주조방식에 의한 AZ91D 마그네슘 휠 특성

1. Overview:

  • Title: 저압주조방식에 의한 AZ91D 마그네슘 휠 특성 (The characteristic of low pressure casting AZ91D Magnesium alloy wheel)
  • Author: 김광희 (Kwang-hee Kim)
  • Year of publication: 2012
  • Journal/academic society of publication: Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society (한국산학기술학회논문지), Vol. 13, No. 11
  • Keywords: Magnesium alloy, AZ91D, Wheel, Low pressure casting, Flange

2. Abstract:

본 연구에서는 마그네슘 합금 AZ91D를 소재로 18인치 휠을 개발하고 동일사양의 알루미늄 휠과 해외 시판 중인 마그네슘 휠과 기계적인 성질을 비교하였다. 저압주조 방식에 의해 18인치 마그네슘 휠 시제품을 제작하여 동일 사양의 알루미늄 휠 대비 26% 의 경량화를 이룩하였고, 시판 마그네슘 휠 대비 동등 수준의 연신율, 인장강도, 경도를 달성하였다. 향 후 주조와 열처리 공정 개선을 통해 항복강도 향상이 필요한 것으로 판단된다.

3. Introduction:

최근 자동차 환경규제가 강화되면서 연비개선을 위한 차량 경량화에 대한 관심이 높아지고 있다. 마그네슘은 알루미늄에 비해 경량이며 비강도가 우수하여 경량 자동차부품 소재로 수요가 증가하고 있다. 자동차 부품 중 휠을 기존 알루미늄에서 마그네슘으로 교체할 경우, 약 30%의 경량화와 10%의 연비 향상 효과가 기대된다. 본 연구는 경량 자동차부품개발을 위해 마그네슘 소재의 휠 개발을 목적으로 한다.

4. Summary of the study:

Background of the research topic:

자동차 연비 개선을 위한 경량화 요구에 따라 알루미늄보다 가벼운 마그네슘 소재의 부품 개발이 활발히 이루어지고 있다.

Status of previous research:

자동차 알루미늄 휠의 생산성 및 품질 향상 연구와 마그네슘 합금(AZ31, AZ91)의 기계적 특성에 관한 연구들이 수행된 바 있다.

Purpose of the study:

저압주조방식을 이용해 AZ91D 마그네슘 휠을 개발하고, 그 기계적 특성을 기존 알루미늄 휠 및 해외 상용 마그네슘 휠과 비교하여 객관적인 성능을 평가하고자 한다.

Core study:

18인치 AZ91D 마그네슘 휠을 저압주조 공법으로 제작하고, 동일 사양의 알루미늄 휠 대비 경량화율을 측정하였다. 또한, 시제품, 알루미늄 휠, 해외 벤치마크 휠의 주요 부위(플랜지, 스포크, 허브)에서 시편을 채취하여 미세조직과 기계적 물성(항복강도, 인장강도, 연신율, 경도)을 비교 분석하였다.

5. Research Methodology

Research Design:

기존 양산 중인 18인치 알루미늄 휠(A356.2-T6)을 기준으로, 이와 동등한 내구성을 갖도록 AZ91D 마그네슘 휠을 설계하였다. 마그네슘의 낮은 강도를 보완하기 위해 스포크와 림 부분의 체적을 늘리는 방식으로 구조를 보강했다.

Data Collection and Analysis Methods:

개발된 시제품, 알루미늄 휠, 해외 벤치마크 휠(역설계)로부터 시편을 제작하여 기계적 물성을 측정하고 비교했다. 미세조직은 광학 현미경을 통해 200배 확대로 관찰하였다.

Research Topics and Scope:

  • 18인치 AZ91D 마그네슘 휠의 저압주조 공법 개발
  • 알루미늄 휠 대비 경량화 효과 분석
  • 시제품, 알루미늄 휠, 벤치마크 휠의 미세조직 및 기계적 특성(항복강도, 인장강도, 연신율, 경도) 비교 평가

6. Key Results:

Key Results:

  • 경량화: 저압주조 AZ91D 마그네슘 휠(8.5kg)은 알루미늄 휠(11.5kg) 대비 26%의 중량 감소를 달성했다.
  • 기계적 특성:
    • 인장강도, 연신율, 경도: 개발된 시제품은 해외 벤치마크 마그네슘 휠과 동등한 수준의 성능을 보였다.
    • 항복강도: 시제품의 항복강도는 벤치마크 휠보다 7~11% 낮았으며, 알루미늄 휠보다는 현저히 낮았다.
  • 미세조직: 마그네슘 휠의 조직은 알루미늄 휠에 비해 조대하고 불균일했으며, 용탕 과정에서 유입된 것으로 추정되는 이물질이 관찰되었다. 이는 항복강도 저하의 원인으로 지목되었다.
[그림 7] 마그네슘 휠 물성 비교 1
[그림 7] 마그네슘 휠 물성 비교 1

Figure List:

  • [그림 1] 휠의 주요부 명칭
  • [그림 2] 주요 부분의 설계인자 비교
  • [그림 3] 18인치 마그네슘 휠 설계도면
  • [그림 4] 마그네슘 휠 제조 공정
  • [그림 5] 해외 시판 마그네슘 휠 벤치마크 휠 역설계
  • [그림 6] 알루미늄 휠과 마그네슘 휠 확대 조직 비교
  • [그림 7] 마그네슘 휠 물성 비교 1
  • [그림 8] 마그네슘 휠 물성 비교 2

7. Conclusion:

  1. 저압주조 방식을 통해 18인치 마그네슘 휠을 개발하여 동일 사양의 알루미늄 휠 대비 26%의 경량화를 달성하였다.
  2. 해외 시판 마그네슘 휠 대비 동등 수준의 기계적 성질(인장강도, 연신율 등)을 갖는 마그네슘 휠 시제품을 개발하였다.
  3. 향후 마그네슘 주조 휠의 품질 향상(특히 항복강도)을 위해 주조 방법과 열처리 공정의 개선이 필요한 것으로 판단된다.

8. References:

  1. A consortium of the United States Council for Automotive Research, “Magnesium Vision 2020 : A North American Automotive Strategic Vision for Magnesium”, pp. 3-7, USAMP, 2006.
  2. RIST, “Great-sphere Economy Collaboration Annual Report: Development of low pressure casting Mg wheel”, The Ministry of Knowledge Economy, 2012.
  3. Lee Won-sik, “Machinery Industry : Technical trend of Magnesium part manufacture”, pp.104-109, KISTI, 2006.
  4. Young-Chul Lee, Jeong-Gil Choi, “Study on the improvement of productivity and quality on the Aluminum wheel by low pressure die casting”, Proceedings of KAIS Spring Conference, pp.224-228, 2001.
  5. Seon Soon CHOI, “Estimation of Empirical Fatigue Crack Propagation Model of AZ31 Magnesium Alloys under Different Maximum Loads”, Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol. 13, No. 2, pp. 552-528, 2012.
  6. Seon Soon CHOI, “Effect of Boundary Conditions on Reliability and Cumulative Distribution Characteristics of Fatigue Failure Life in Magnesium Alloy”, Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol. 12, No. 2, pp. 594-599, 2011.
  7. Choi, Byung-Ho You, Bong-Sun Park, Won-Wook Huang, Yan-Bin Park, Ik-Min, “Effect of Ca Addition on the Oxidation Resistance of AZ91 Magnesium Alloys at Elevated Temperatures”, METALS AND MATERIALS International, Vol.9 No.4, pp. 295-398, 2003.
  8. Se-Kwang Kim, Young-Jik Kim, “Evaluation of Thixoformability and Mechanical Properties of AZ91D Mg alloy”, Journal of the Korean institute of metals and materials, Vol.38 No.12, pp. 1626-1630, 2000.

Expert Q&A: Your Top Questions Answered

Q1: 연구에서 난연성 합금인 AZX912 대신 AZ91D를 선택한 구체적인 이유는 무엇인가요?

A1: 논문에 따르면, AZX912는 마그네슘 발화 시 소화에 효과적임이 주조 시험에서 확인되었으나, AZ91D와의 단가 차이가 커 양산에 적합하지 않다고 판단되었습니다. 따라서 본 연구에서는 비용 효율성과 양산 가능성을 고려하여 널리 사용되는 AZ91D 합금을 최종 소재로 선택했습니다.

Q2: [그림 6]에서 관찰된 마그네슘 미세조직 내 이물질을 줄이기 위해 저압주조 공정에서 구체적으로 어떤 개선이 필요할까요?

A2: 논문에서는 ‘용탕청정화 조치’가 필요하다고 언급합니다. 이는 저압주조 공정의 용해 및 보온 단계에서 용탕 내 산화물이나 불순물을 제거하는 과정을 의미합니다. 구체적으로는 용탕 표면의 산화 피막을 제거하는 플럭스 처리 공정을 정밀화하고, 용탕 이송 경로에 세라믹 폼 필터 등을 설치하여 미세 이물질을 걸러내며, 용탕이 공기와 접촉하지 않도록 보호가스(SF₆, N₂) 분위기를 철저히 관리하는 등의 개선이 필요합니다.

Q3: 시제품의 항복강도가 벤치마크 제품보다 낮게 나온 원인이 이물질 외에 열처리 조건의 차이일 수도 있나요?

A3: 충분히 가능합니다. 논문에서는 시제품에 T4 열처리(고용화 처리 후 자연 시효)를 적용했다고 명시하고 있습니다. 항복강도는 열처리 조건에 매우 민감합니다. 만약 벤치마크 제품이 T6 열처리(고용화 처리 후 인공 시효)를 거쳤다면 더 높은 항복강도를 가질 수 있습니다. 결론에서도 ‘주조방법과 열처리 개선’이 필요하다고 언급한 만큼, 향후 T6 열처리 적용 등 공정 최적화를 통해 항복강도를 추가로 향상시킬 여지가 있습니다.

Q4: 알루미늄 휠의 중량이 표 1(11.26kg)과 표 3(11.5kg)에서 다르게 표기된 이유는 무엇인가요?

A4: 표 1의 11.26kg은 3차원 CAD 모델에서 계산된 이론적인 체적 기준 중량입니다. 반면, 표 3의 11.5kg은 실제 비교 대상으로 사용된 양산품의 중량으로, 이 제품은 ‘저압주조 + 플로우 포밍(Flow Forming)’ 공법으로 제작되었습니다. 플로우 포밍은 주조된 휠의 림 부분을 회전시키며 얇게 늘이는 소성가공 공법으로, 이 공정 특성상 최종 제품의 중량이 순수 주조 모델과 약간의 차이를 보일 수 있습니다.

Q5: 마그네슘 휠의 낮은 항복강도가 실제 차량 주행 내구성에 어떤 영향을 미칠 수 있나요?

A5: 항복강도는 부품이 영구 변형 없이 견딜 수 있는 최대 응력을 의미합니다. 휠의 항복강도가 낮으면, 강한 충격(예: 포트홀 통과)을 받았을 때 파손되지 않더라도 휠이 찌그러지는 등의 영구 변형이 발생할 가능성이 커집니다. 이는 휠 밸런스를 무너뜨려 주행 중 진동을 유발하고 타이어 편마모를 가속화할 수 있으므로, 상용화를 위해서는 반드시 요구되는 수준까지 항복강도를 높여야 합니다.


Conclusion: Paving the Way for Higher Quality and Productivity

본 연구는 저압주조 공법이 AZ91D 마그네슘 휠 생산을 통해 26%의 경량화를 달성할 수 있는 매우 유망한 기술임을 입증했습니다. 이는 자동차 경량화라는 산업적 요구에 부응하는 중요한 성과입니다. 그러나 상용화를 위해서는 용탕 청정도 관리와 열처리 공정 최적화를 통해 항복강도를 개선해야 하는 과제가 남아있습니다. 이 연구 결과는 주조 공정의 미세한 차이가 최종 제품의 품질에 얼마나 큰 영향을 미치는지 보여주며, 정밀한 공정 제어의 중요성을 다시 한번 일깨워 줍니다.

“STI C&D에서는 최신 산업 연구 결과를 적용하여 고객이 더 높은 생산성과 품질을 달성할 수 있도록 지원합니다. 본 논문에서 논의된 과제가 귀사의 운영 목표와 일치한다면, 저희 엔지니어링 팀에 연락하여 이러한 원칙을 귀사의 부품에 어떻게 구현할 수 있는지 논의해 보십시오.”

(주)에스티아이씨앤디에서는 고객이 수치해석을 직접 수행하고 싶지만 경험이 없거나, 시간이 없어서 용역을 통해 수치해석 결과를 얻고자 하는 경우 전문 엔지니어를 통해 CFD consulting services를 제공합니다. 귀하께서 당면하고 있는 연구프로젝트를 최소의 비용으로, 최적의 해결방안을 찾을 수 있도록 지원합니다.

  • 연락처 : 02-2026-0450
  • 이메일 : flow3d@stikorea.co.kr

Copyright Information

  • This content is a summary and analysis based on the paper “저압주조방식에 의한 AZ91D 마그네슘 휠 특성” by “김광희”.
  • Source: http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2012.13.11.4963

This material is for informational purposes only. Unauthorized commercial use is prohibited. Copyright © 2025 STI C&D. All rights reserved.